KS型鏈式刮板輸送機底部襯板改進的探討
KS型鏈式刮板輸送機底部襯板改進的探討-輸送機生產廠家 整機質保1年 13353676726
我們所承擔經濟合作并經營的老撾水泥廠,輸送輔機中有4臺KS型鏈式刮板輸送機,運行中由于在殼體內的底襯板(鑄石襯板)用水泥鑲砌的接縫界面處常被刮裂分開,由刮板帶進了熟料庫,造成事故,使該設備的使用壽命降低,停機率上升,有時高達27%,為了完成生產任務,不得已而拼設備,地處他國,備品件尚缺)使各機件磨損嚴重為了解決這一難題,我們對該設備作了改進取得了好的效果。
1、事故原因
按常理輸送輔機的一般性故障,經常發(fā)生在結構件磨損,傳動部分的同軸度誤差,定心不準等方面,而KS型鏈式刮板輸送機,除動力傳動部外,主要工作件為鏈傳動,每一跨度間距均有鏈輪支承,帶動鏈條及刮板做直線運動刮板接觸底面為水平鋪設的鑄石襯板,該機按理也是較為理想的輸送物料的設備,但出現(xiàn)故障卻反而較頻,究其原因:由于鑄石襯板有的部位無規(guī)則不平整和失落,而導致:
(1)損壞刮板和鏈條;
(2)鏈輪非正常磨損;
(3)經常發(fā)生鏈條跳槽停機現(xiàn)象問題產生的主要原因就是底部鑄石襯板分小區(qū)域不平,刮板在有撓度的底板上運行產生徑向跳動,而造成上述不利狀況我們對鑄石襯板失落分析的結果是:該設備輸送熟料溫度較高約300℃,加之氣溫也高,鑄石板間鑲砌的界面,在高溫運行的環(huán)境下易龜裂,而刮板運動接觸撞擊,促使松動的襯板分離而刮失造成底板部分不平和棱角。
2、技術改造效果
根據(jù)上述幾種情況的分析,我們就地取材,利用方條型鋼16×14,沿軸線長度方向進行鋪設,基于物料和金屬材料的導熱關系,考慮了型材的線膨脹量,并同時給輸送的物料放置一個空間,使型鋼按一定間距排列,在入口斷面的交界處使型材制成一個坡口,呈三角狀改造前后見圖,由此可見:
(1)結構簡單易行,焊接量小,用材料較少,經濟實惠。
(2)易于檢修和更換,無需砌筑。
(3)由于物料有了填充空間,實際上刮板與型材間形成了由熟料組成的襯膜,刮板輸送熟料時與襯模接觸對底鋼材起到保護作用,磨損就明顯減小了。
改造過的鏈式輸送刮板機,運行幾個月來效果較好;改造前平均每月要檢修兩次,而現(xiàn)在每兩個月檢修時,只需調整一下鏈條就可以投入正常使用,大大降低了停機率。
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